發布時間:2025-04-23 09:12:55 人氣:47 來源:三效蒸發器
最近有客戶咨詢我們小編,說三效蒸發器近期頻繁出現管束泄漏問題,這直接影響了廢水處理系統的正常運行。經過對工藝流程、設備檢查及腐蝕產物的綜合分析,我們已定位到問題的根源,并制定了針對性的解決方案。以下是詳細分析與建議:
一、泄漏原因分析
1.高氯離子腐蝕是主因
檢測發現,廢水中氯離子濃度高達70,000mg/L(遠超控制值1,000mg/L),且系統間歇運行導致污泥在焊縫處堆積,進一步加劇局部氯離子富集。
氯離子會引發點蝕和縫隙腐蝕,尤其在焊縫等薄弱部位。腐蝕產物分析顯示,管壁沉積物含大量氯化鐵(FeCl?),其水解生成的鹽酸(HCl)會加速金屬溶解,形成惡性循環。
2.材質與運行方式的局限性
盡管設備管束采用2205雙相鋼(耐蝕性較好),但長期暴露于高氯環境且缺乏防腐措施,仍難以抵抗腐蝕。
系統間歇運行導致停機時殘留廢水濃縮,腐蝕風險倍增。
3.工藝設計缺陷
廢水直接回流至脫硫工藝水箱,未對高氯廢水進行分流或中和處理,導致腐蝕性介質持續循環。
二、解決方案與改進措施
針對上述問題,我們建議從工藝優化、設備升級、實時監控三方面入手:
1.濾液外送,切斷腐蝕源頭
方案一:管道壓力輸送
鋪設耐腐蝕材質(如玻璃鋼或鈦管)的管線,將高氯廢水直接輸送至污水處理廠。需注意防凍伴熱問題。
方案二:槽車轉運
通過密閉槽車定期外運廢水,成本較低且避免埋地管道泄漏風險。推薦優先采用此方案,符合環保規范(SH/T30242017)。
2.增設在線監測與中和系統
增加pH在線分析儀:在廢水調節罐中加入堿液(28%NaOH),將pH值從酸性(pH≈4)中和至中性(pH≈7),減少設備腐蝕。計算表明,每小時僅需0.34kg堿液即可中和24m3廢水,成本可控。
增加電導率分析儀:監測冷凝水電導率,若異常升高(>100μs/cm2)可即時報警,提示管束泄漏,便于及時檢修。
3.設備維護與材質升級
定期高壓沖洗:停機時徹底清除管束內污泥和結垢,避免氯離子局部富集。
升級材質:若預算允許,可更換為超級雙相鋼(如2507)或鈦材,進一步提升耐氯腐蝕能力。
三、預期效果與實施建議
1.短期見效:濾液外送+pH中和可立即降低氯離子腐蝕風險,延長設備壽命。
2.長期穩定:結合在線監控與定期維護,可將蒸發器運行周期從目前的頻繁泄漏提升至連續運行3個月以上。
3.成本對比:槽車轉運年費用約50萬元,遠低于頻繁維修和停產損失(如泄漏導致的非計劃停機單次損失可能超百萬元)。在線監測系統投資約20萬元,但可避免重大事故。
蒸發器泄漏的核心問題是高氯廢水循環腐蝕,需通過“切斷污染源+中和防腐+智能監控”綜合解決。我們推薦優先實施槽車外運濾液和加裝pH/電導率儀,后續可根據運行情況逐步優化材質。
如需進一步技術支持或方案細化,我們可安排工程師現場調研。期待與您共同解決這一難題!